近日,针对集团公司生产矿硬岩掘进截齿损耗大、掘进成本高的难题,金凯公司积极组织专业技术人员成立攻坚小分队,对硬岩截齿设计加工技术进行深入研究,经过多次技术论证、实验室试验和现场试用,自主研制的硬岩合金截齿取得突破性进展。
结合煤矿井下岩石等级、掘进机使用现状,金凯公司对硬岩截齿进行深入优化改进,将截齿齿柄直径缩小0.2mm,有效解决了截齿作业过程转动不灵活的问题;并对耐磨层进行优化,由原来的铁基合金粉改变为镍基碳化钨增强耐磨层,进一步增强了截齿的耐磨性能;同时,积极寻找专业生产厂家对截齿合金头整体及焊接组合、密度、硬度、矫顽磁力、磁饱和度、晶粒度等综合性能检验测试,持续优化与煤矿井下岩石的匹配度。5月24日—28日,金凯公司通过在金河煤矿硬度等级8—10级环境中试用并现场观察截齿使用磨损情况,当班掘进机安装的自主研制的截齿试用全部达到设计标准。经现场观察,一个生产圆班截齿头部只有轻微磨损,五天内试用的金凯公司改进后的50把硬岩截齿,掘进生产期间根据磨损情况只更换5把,全部在正常损耗范围之内。
下一步,金凯公司将继续提升技术研发能力和服务水平,结合矿井现场生产实际,进一步做好各类设备技术改造,助力集团公司采掘生产提质提效。