兴元公司结合安全生产实际,积极推进实施设备创新技术改造,针对原定点浇铸锭模模头存在的弊端和问题,通过铁合金定点浇铸组合式锭模工艺技术推广应用,利用“定点浇铸组合式锭模模头”替代“定点浇铸整体锭模模头”,有效消除了原设备隐患问题,提升了安全生产质效。
兴元公司原定点浇铸锭模模头为整体铸件,存在更换成本高、能源消耗量大和一定安全隐患。新实施的定点浇铸组合式锭模模头主要由模头侧帮、模头底座、底部碳砖垫层三部分构成,通过开发一种组合模具,在不改变上游设备的前提下,将原有整体锭模模头改为组合体,每台浇铸锭模车配备一组定点浇铸组合式锭模模头,将底部与侧面分开,在底部加装碳砖层减少浇铸时铁水对锭模模头底部的冲击,避免锭模模头底部被烧穿及锭模车被烧坏,可有效减少锭模模头整体更换频率,保障整体生产工序持续稳定进行。同时,当锭模模头底部需要更换碳砖时,可以直接拆除锭模模头侧面,底部裸露在外,便于更换碳砖,同步解决了原有整体锭模模头被冲刷后产生的产品质量问题,有效降低了安装及使用过程中存在的安全风险,更换更加轻便、省时省力,安全系数更高,并实现铁水定点浇注和烟气集中回收,提高了职工工作环境空气质量,降低了职工劳动强度,改善了职工作业条件。该工艺的应用每年可减少钢材消耗280多吨,为企业降低成本185.6万多元,经济效益明显。