三矿机电一队结合矿井安全生产实际,本着“挖潜增效、修旧利废”原则,从精细化管理入手,在日常设备加工、维修、保养、复用上深挖内潜下苦功,2023年自制加工件178.98万元,完成修旧利废177.79万元元,有效保障了矿井安全生产物资所需。
三矿机电一队承担着矿井采掘机械设备检修发放以及零配件、支护材料加工与制作。日常工作中,队上积极引导全体干部职工把修旧利废、重复利用作为提高效益的重要手段,紧盯每台设备、每个配件做好挖潜“文章”,并要求职工们一丝不苟按标准保质保量做好每台液压支架维修、每个网片焊接、每颗螺丝加工,符合安全生产实际需要,不做返工活、重复活,不增加生产成本。结合生产实际,队上还积极做好材料开源节流管理,将各项指标分解落实到班组、量化到岗位,按照“领用、签单、记录”流程,把好每一个材料管理过程监督管理,使用多少、消耗多少、损失多少一一记录在册,作为激励考核一项重要内容,进一步提高职工精细加工能力和工作责任心,激励职工做好每一项加工生产任务和节能降耗工作;同时,机电一队积极对接经营管理部,严把材料审批领用关,对井上、井下回收的各类配件材料,进行分类“会诊”,确定复用部件,最大限度减少材料成本投入,有效降低了生产材料消耗,提升了企业收益。
与此同时,机电一队从强化技能人才队伍建设入手,紧紧依托依靠全员素质提升和技能大师工作室平台,深入开展职工技术培训、岗位练兵、技能比赛和技术创新等活动,有效营造出“比学赶帮超”的良好学习竞技氛围,激励职工人人做技能技术尖兵、当节支降耗能手;并积极引导职工不断在实际工作中总结经验、另辟蹊径,鼓励推动全员在实干中采用新工艺、新技术、新方法,大力开展“小改小革”活动,从细微之处入手,以“小改造”解难题、降成本、创效益。针对采煤工作面安装、回收实际需求,职工们精心设计出液压支架装卸车过渡装置,用于采煤工作面安装回收液压支架,全面摆脱了以往使用绞车拉移支架的工序,风险防控、劳动组织、工时成本有了“质”的提升,也充分调动了全队职工立足岗位深挖潜力、创新创效的积极性和主动性。